新欣園150噸鍋爐裝置設(shè)有一臺(tái)低壓除氧器,目的是通過低壓蒸汽加熱鍋爐給水,在一定壓力下達(dá)到水的飽和溫度點(diǎn),析出水中的溶解氧,從而避免鍋爐承壓部件避免氧腐蝕。低壓除氧器原加熱蒸汽是通過工業(yè)汽輪機(jī)背壓后,產(chǎn)生0.1MPa的蒸汽作為熱源,工業(yè)汽輪機(jī)設(shè)計(jì)是汽輪機(jī)、電動(dòng)機(jī)、給水泵的三機(jī)組,通過工業(yè)汽輪機(jī)做功,減少電動(dòng)機(jī)的功率,拖動(dòng)高壓給水泵,節(jié)約部分電耗。鍋爐的燃?xì)飧脑?,蒸汽成本直線上升,三機(jī)組的運(yùn)行已經(jīng)不能起到節(jié)能的作用。
年初,運(yùn)行三部DIB塔通過改造后降低塔底蒸汽使用量, 副產(chǎn)的0.29MPa蒸汽過剩,此蒸汽不具備低壓蒸汽的條件,無法并入低壓蒸汽管網(wǎng),造成放空浪費(fèi)。生產(chǎn)技術(shù)部運(yùn)行崗?fù)鮽ッ裨诠靖笨偨?jīng)理王政的指導(dǎo)下,通過仔細(xì)核算,提出了將DIB副產(chǎn)蒸汽能作為低壓除氧器的加熱熱源的改造方案。運(yùn)行六部工藝工程師通過反復(fù)現(xiàn)場核實(shí),路由流程,最終確定了方案,增設(shè)一根DN150的管線以及兩臺(tái)DN150的閥門,將DIB塔副產(chǎn)蒸汽直接工業(yè)汽輪機(jī)背壓排汽管道,通過除氧器進(jìn)汽調(diào)節(jié)閥作為減壓調(diào)節(jié)使用,保證低壓除氧器的運(yùn)行工況不變。
時(shí)間就是效益,方案確定后,運(yùn)行六部組織施工,加班加點(diǎn)趕工期,只用了三天的時(shí)間,完成了380米管道鋪設(shè)對接,成功的將DIB塔副產(chǎn)蒸汽引入低壓除氧器,解決了運(yùn)行三部0.29MPa蒸汽過剩的問題。
根據(jù)成本計(jì)算,除氧器使用DIB塔副產(chǎn)蒸汽作為加熱蒸汽,蒸汽價(jià)格降低了135元/噸,按照全年8000小時(shí)計(jì)算,此改造全年將為公司節(jié)約成本約265.52萬元,用實(shí)際行動(dòng)推動(dòng)公司節(jié)能降耗的方針落地生根,實(shí)現(xiàn)效益最大化。
(新啟元:劉艷紅)