新啟元制氫裝置主要以天然氣為原料,經(jīng)轉(zhuǎn)化、脫碳、變壓吸附等工序生產(chǎn)氫氣。為解決加工負(fù)荷不足的問(wèn)題,并有效實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗的目的,制氫裝置將10臺(tái)吸附塔分成兩部分,一部分用加工脫氫裝置和重整裝置輸送來(lái)的氫氣,另一部分加工轉(zhuǎn)化開工時(shí)產(chǎn)出的氫氣。
目前使用前四個(gè)塔對(duì)脫氫裝置和重整裝置產(chǎn)出的氫氣進(jìn)行提純,供用氫裝置使用。在脫氫裝置和重整裝置產(chǎn)出的氫氣進(jìn)入吸附塔之前,要先進(jìn)入S1202緩沖罐進(jìn)行分液,防止氫氣帶油或者帶水進(jìn)入吸附塔,對(duì)吸附劑造成損害。而S1202緩沖罐只在現(xiàn)場(chǎng)有液位板、切液線,并且現(xiàn)場(chǎng)切液末端的手閥距離分液罐也很遠(yuǎn),導(dǎo)致員工在進(jìn)行切液時(shí)需要兩個(gè)人互相配合,一人觀察液位,另一個(gè)人去開手閥才能進(jìn)行切液。
為了降低員工的勞動(dòng)強(qiáng)度,方便員工操作,運(yùn)行二部制氫裝置一班班長(zhǎng)宋忠超提出了對(duì)S1202緩沖罐增加液位遠(yuǎn)傳和切液調(diào)節(jié)閥的建議并進(jìn)行了改造實(shí)施。當(dāng)液位過(guò)高時(shí),主操只需在操作室通過(guò)DCS操作調(diào)節(jié)閥,對(duì)S1202緩沖罐進(jìn)行切液調(diào)節(jié)即可,大大節(jié)省了人力并提高工作效率。而方案的實(shí)施相對(duì)簡(jiǎn)單,只需將S1202罐及切液線吹掃置換合格后,在S1202罐進(jìn)出口管線上進(jìn)行盲板隔離,液位板上下部分引壓增加遠(yuǎn)傳,由電氣儀表人員將信號(hào)傳輸?shù)紻CS上,最后在切液線上焊接一套調(diào)節(jié)閥組,即可完成此項(xiàng)改造。增加的調(diào)節(jié)閥選用了閑置裝置的調(diào)節(jié)閥,實(shí)現(xiàn)了充分利舊,降低了改造成本。
此創(chuàng)新改造最終將S1202罐液位的定時(shí)監(jiān)控、人工現(xiàn)場(chǎng)切液提升為實(shí)時(shí)監(jiān)控、DCS遠(yuǎn)程自動(dòng)切液,不但提高了切液的安全性,而且簡(jiǎn)化了操作流程,在提高員工日常工作效率的基礎(chǔ)上,為裝置安全平穩(wěn)運(yùn)行提供了有力保障和支撐。
(新啟元:龔曉丹)